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          遼河油田攻關稠油低碳開發(fā)技術,4年來—— 2000余口新井碳排放量下降20%

          發(fā)布時間:2023-04-11 信息來源:遼寧日報 瀏覽次數:324

            遼河油田是我國最大的稠油、高凝油生產基地,油田熱采稠油產量占總產量的55%,能耗和碳排放占總量的70%以上,開采過程中能耗和碳排放量相對較高。遼河油田積極踐行綠色發(fā)展理念,堅持技術節(jié)能和清潔替代齊頭并進,大力攻關稠油低碳開發(fā)技術,2019年至今,累計有2000余口新井采用“串接集油不加熱”模式,管線集輸溫度平均下降30%,碳排放量下降20%。

            4月3日,在遼河油田冷家公司93號平臺上,一臺30千瓦新型電熱熔鹽儲能鍋爐持續(xù)吹著熱風,把稠油井采出液從18℃加熱至45℃?!板仩t把夜間用電低谷時的電能轉化為熱能儲存起來,再通過空氣換熱把熱量傳遞給采出液,對比之前的燃氣鍋爐,每天可減排二氧化碳123千克?!边|河油田遼河設計院技術人員馬銘澤說。

            攻關新技術,即通過減少能耗實現(xiàn)減碳。注汽鍋爐燃燒天然氣是稠油熱采最大的碳排放來源。近三年來,遼河油田針對注汽系統(tǒng)流程長、熱損失大的問題,持續(xù)攻關推廣鍋爐對流段改造、注汽管線保溫層更換等技術措施,生產蒸汽的天然氣消耗量每噸減少1.9立方米,減排二氧化碳3.4千克。為進一步提高注汽系統(tǒng)熱效率,遼河油田通過在井筒中放置電加熱設備,對從鍋爐出來的蒸汽進行二次加熱,井底蒸汽干度提高11%,使整個注汽流程的能耗和碳排放進一步降低。

            基礎理論創(chuàng)新,是稠油綠色生產的重要前提。針對每口稠油井都需要燒鍋爐伴熱的傳統(tǒng)工藝,技術人員打破慣性思維,開展不加熱集輸理論研究與試驗,通過探究液量、壓力、含水率、管輸距離等因素與流動性之間的關系,為“冷輸”提供科學依據。在這一理論指導下,目前已有上千口井實施整體停爐、季節(jié)性停爐、降低摻液量等措施。

            與此同時,遼河油田把稠油生產減排與新能源發(fā)展有機融合,大力發(fā)展新能源,實現(xiàn)清潔替代脫碳。在注汽環(huán)節(jié),啟動電蓄熱鍋爐試驗,成功后有望逐步取代燃氣鍋爐,提升生產電氣化水平。在集輸環(huán)節(jié),通過使用光伏、風電、地熱、污水余熱等新能源替代傳統(tǒng)能源,逐步實現(xiàn)生產過程清潔化。

            近兩年,遼河油田錦州采油廠歡三聯(lián)合站通過地熱和光伏替代部分天然氣,年減排二氧化碳4700噸,即將建成遼河首個“零碳”集輸站。此外,遼河油田利用二氧化碳輔助稠油吞吐開發(fā),在減少稠油注汽和能耗的同時,年埋存二氧化碳上萬噸。

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